带绿色环保标志的电冰箱制冷剂的更换方法
一台长岭BCD-218型电冰箱,通电后,压缩机能运转,指示灯显示正常,排气管温度不高,吸气管不凉,运行20多分钟后,压缩机有温升,制冷系统有轻微的流水声;40分钟后压缩机温度继续上升,用手触摸有烫手的感觉,排气管和吸气管都有温升(是压缩机的热传递引起的)。在此期间,冷凝器温度一直不高,冷冻室温度不下降,蒸发器盘管温度为常温,压缩机不停机。
初步判断故障原因是制冷剂泄漏。该冰箱背面的铭牌上标注的制冷剂是混合工质100g,出厂日期为1996年5月5日。
一、维修前的准备
1.对故障的进一步判断
用钳流表×20A的挡测整机工作电流约为0.72A,根据维修经验,有效容积在200L以上的冰箱正常工作时的整机电流应在1A左右,不可能这么小,O.72A的运行电流近似于空载。所以,从电流值进一步验证制冷剂不足是不能制冷的原因(压缩机本身原因如吸、排气阀等故障除外)。
2.制冷剂的确定
这台冰箱标有绿色环保标志,制冷剂是混合工质,根据维修经验和有关资料,初步判断是R152a和R12按一定配比组合而成。这种混合工质对制冷系统的要求同R12,即压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器等可以通用。
二、维修过程
1.用扁嘴钳打开工艺管时,发现管内有气体喷出,可以大致判断泄漏处在低压部分。仔细观察,发现压缩机回气管处的灰尘有油污,初步断定此处是泄漏点。
2.用焊枪焊下压缩机,使工艺管朝下,倒出压缩机内的冷冻机油。静置1小时后,注入等量的R12所用冷冻机油,盔载运行30分钟后,倒出冷冻机油,再次注入等量的R12所用冷冻机油,焊上压缩机(制冷管路可不清理)。再用一根带三通修理阀直径为φ6mm(中间可细些的铜管)长为30cm的铜管和工艺管焊接,铜管和三通修理阀用喇叭口对接。用另一台功率稍大些的压缩机从工艺管处给制冷系统打压到0.6MPa的干燥空气,并用肥皂水对制冷系统进行仔细检漏。发现压缩机回气管焊接处略显油污的地方有小气泡冒出。
3.放掉制冷系统的空气,对泄漏处进行补焊,再打压捡漏,确认泄漏处已焊好。在此步骤中,应较长时间观察压力表的压力变化情况,若压力长时间保持稳定,说明制冷系统不再泄漏。
4.放掉制冷系统的空气,对制冷系统进行抽真空。可用真空泵,也可用功率稍大些的压缩机。当压力表的读数稳定在-0.1MPa时(或接近),可停止抽真空,约半小时后观察压力变化,若压力没有变化,再抽3~5分钟即可。
5.充注制冷剂,用R12代替混合工质,由于充注量没有标注,所以只能根据经验来充注。先充注部分制冷剂,压力为O.2MPa时,再开机充注。在充注过程中,用手触摸排气管的出口温度和吸气管的回气温度,并观察压力的变化。当感觉到排气管较热时,再慢慢充注,这时随着制冷剂的充注,并用手去触摸冷凝器,发现上半部分较热,下半部分为常温。打开箱门用手触摸冷冻室蒸发器,感觉冰凉黏手,再用手触摸回气管,感觉回气管冰凉,观察压力表的读数为0.08MPa(室温不同,压力有所差别)时,停止充注。
6.用两只电子温度计分别测试冷藏室和冷冻室的温度。当冷藏室温度达到7.4℃时压缩机就停机,冷冻室温度为-19℃;开机时间为8—10分钟,停机时间为25—28分钟,平衡压力(空载)为0.26MPa,运行压力为O.08MPa。因室温为28℃。再加一点制冷剂等到回气管上有一点薄霜就立即停止加氟。再观察压力变化,发现没有多大变化,这时用钳流表测得运行电流约为1A。试运行两三天,效果较理想。
7.在压缩机运行期间进行封口,压缩机运行期间工艺管的压力较低(不高于O.1MPa),可用封口钳将工艺管较细两处夹扁,管越细越好封口,封口前可把工艺管预热一下,用钢丝钳从最后一处截断,从头一处折叠夹扁,并迅速用焊枪焊好。停机待压力平衡后对封口处进行检漏,确认不漏后才结束维修工作。
提示:因打压栓漏用的是空气,不是氮气,所以维修时要选择在晴朗的天气下进行。
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